在煤气炉系统阻力种,煤气总管的阻力至关重要,实践表明它为提高煤气炉的气化效果,有者十分重要的意义。例如:
江苏省某化肥厂有4台¢2400炉,常开3台,平均单炉日产合成氨高达60t,原料为洗中块煤。煤气总管内径为¢800mm,截面积为:0.503m2,单炉煤气管为¢500mm,截面积为:0.196m2,在开3台时一般为2台炉制气,1台吹风,有少数时间为3台炉同时送气,总管直径基本上还可以。可是该厂又扩建了1台¢2400炉,常开4台炉,由于总管直径未扩大,单炉日产合成氨水平下降为55t(其它条件未变化)。显然开4台炉时有3台炉长期送气,系统阻力增加。3台炉单炉煤气支管截面积之和为:0.588m2,比总管截面积增加了0.085m2。
由于总管截面积比3台炉支管截面积少了17%,所以煤气总管阻力增加了,单炉生产能力下降了。该厂只有将煤气总管直径扩大¢900mm,才能恢复到原来生产水平,如果扩大¢1000mm以上其效果还会好些。
河南某化肥厂有5台¢2600炉,常开4台炉,以¢8~¢30mm小籽煤为原料,单炉日产合成氨达到52t好水平。该厂在技术改造中把煤气总管改造作为大事来抓,开4炉时有3台炉同时送气,煤气总管直径改造前为¢1000mm,截面积为:0.785m2,单炉煤气管为:¢600mm,截面积为:0.283×3=0.849m2,比总管截面积大0.064m2,仅差8%。该厂意识到煤气总管直径不够大,于是在近年内将煤气总管改大到¢1500mm。截面积从0.785m2增加到1.77m2,截面积提高了125%。截面积扩大之后,系统阻力下降了3KPa。因此,该厂烧小籽煤单炉发气量达到7150m3/h好水平,与煤气总管扩大改造,有着非常重要的关系。
从以上正反两个实例可以看出,煤气总管的阻力直接影响到煤气炉的气化强度。降低煤气总管阻力,是提高煤气炉产量的好方法。