(题干)
甲工厂聚乙烯车间聚合釜操作人员发现200升聚合釜的乙烯管线堵塞,便决定折卸乙烯阀,进行疏通。当阀被卸开后,大量棕色粘稠物喷出,喷至在场的3人身上和离200升聚合釜仅4m远的乙烯发生炉上,引起燃烧,造成多人烧伤。
该事故发生的原因是()
A带压维修
B未关闭有关阀,未加盲板
C违反“明火加热炉与集中布置的甲A类工艺设备、压缩机、泵、大型容器或容器组之间,应设置非燃烧的实体防火墙”的规定
D操作人员不具备本岗位安全操作知识
正确答案
答案解析
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(多选题)
某化工厂聚合釜视镜玻璃突然破碎,冲出大量乙烯气体和溶剂汽油蒸气,与聚合釜外空气混合形成爆炸性气体,并击破视镜上方25cm处的防爆灯而引起爆炸。间接原因是聚合釜的视镜玻璃原设计是直径95mm×15mm(根据设计零部件手册,该视镜玻璃规格可耐压6kg/cm2),后来为了便于操作人员窥视釜内反应情况,于1970年上半年改大为直径145mm×12mm(在设计零部件手册上没有该规格数据),连续使用了一年半。由于该规格的视镜玻璃耐压较差而引起破碎。
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某工厂当班操作工发现有毒气体泄漏,班长立即命令撤离岗位,当班工人没戴防护面具就往外跑,在门口晕倒,本厂部分职工听到呼救声在没有任何防护的情况下赶来抢救,结果也晕倒。隔壁车间值班人员随即打120求救。结果造成3人死亡,5人中毒死亡事故。
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某公司重氮化工艺发生爆炸事故。根据事故调查组的初步分析判断,操作员甲某没有将加热蒸汽阀门关到位,造成重氮化反应釜在保温过程中被继续加热,重氮化釜内重氮盐剧烈分解,发生化学爆炸,是这起爆炸事故的直接原因。在重氮化反应保温时,操作人员未能及时发现重氮化釜内温度升高,及时调整控制;装置自动化水平低,重氮化反应系统没有装备自动化控制系统和自动紧急停车系统;重氮化釜岗位操作规程不完善,没有制定针对性应急措施,应急指挥和救援处置不当,是这起爆炸事故的重要原因。
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某操作工甲没戴防护面具进入反应釜清理,由于釜内二氧化氮浓度严重超标,晕倒在釜内,后来去帮助抢救的三名工人由于没有任何防护措施也晕倒在釜内,后经抢救无效。
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